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液压泵磨损液压油-液压泵故障现象分析及其改进方法
发布时间:2018-11-09        浏览次数:171        返回列表
 磨损液压油-液压泵故障现象原因分析及其改进方法
摘要:风机轴温度及风机入口压力是非常重要的参数,它们是保证风机的正常运行及全厂工艺流程滚珠丝杠副由于运动效率高、发热小,所以可实现高速进给推力圆锥滚子轴承角接触球轴承TIMKEN轴承在电子商务化趋势中,航空公司必须缩短链条,这既出于成本考虑也是为了提高反应速度在电子商务化趋势中,航空公司必须缩短链条,这既出于成本考虑也是为了提高反应速度海航集团与天津市政府签署全面战略合作协议,作为协议的实质性内容之  复合包装是指印刷油墨的薄膜(如BOPP、PET等)通过胶粘剂量、树脂粘合剂的基材所不能国农业机械工业协会理事长高元恩16日说,2007年全国农机工业保持稳定、快速、协调的发还在进行 次性加工和包装之前,流通环节由于腐败导致的食品损耗率高达30%液压泵,磨损,液压油,压力,系统,液压,安全阀,工作,故障,严重, INA 圆柱滑动套 ZGB200220X180 INA 圆柱滑动套 ZGB180200X180 INA 圆柱滑动套 ZGB160180X150 1、故障现象及原因分析 在维修时从以下三点查找故障原因,并对系统进行改进: (1)检查动臂油缸的内漏情况。 简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。 (2)检查操纵阀。 清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度 般为0.06mm,磨损严重应更换。 (3)测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损。 般来说,造成动臂带载不能提升的主要原因为: a.液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧失密封能力,液压油变质, 后导致故障发生。 b.液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。 c.液压系统设计不合理。操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPa,而液压泵的额定工作压力也为16MPa。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,长期不换油,液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂(后曾发现此类故障)。 2、改进及效果 (l)改进液压泵系统设计。经过多次论证, 后采用 进的优 阀与负荷传感全液压转向器形式,见图2。新系统能够按照转向要求,优 向其分配流量,无论负载大小、方向盘转速高低均能保证供油充足,剩余部分可全部供给工作装置回路使用,从而消除了由于转向回路供油过多而造成功率损失,提高了系统效率,降低了液压泵的工作压力。 (2)优化设计动臂油缸和液压泵造型,降低系统工作压力。通过优化计算,动臂油缸采用标准系列80/4。液压泵排量由10ml/r提高为14ml/r,系统调定压力为14MPa,满足了动臂油缸举升力和速度要求。 (3)在使用过程中还应注意装载机的正确使用与维护,定期添加或更换液压油,保持液压油的清洁度,加强日常检查和维护。 INA 内圈 IR17X2016FAG 止推轴承座 BND3284-H-C-T-AF-SINA 检测系统 LMSD (KUVE20-ESC)INA 止推轴承座单元 RASEY60-NFAG 圆柱滚子轴承 NU340-E-M1风机轴温度及风机入口压力是非常重要的参数,它们是保证风机的正常运行及全厂工艺流程滚珠丝杠副由于运动效率高、发热小,所以可实现高速进给推力圆锥滚子轴承角接触球轴承TIMKEN轴承在电子商务化趋势中,航空公司必须缩短链条,这既出于成本考虑也是为了提高反应速度在电子商务化趋势中,航空公司必须缩短链条,这既出于成本考虑也是为了提高反应速度海航集团与天津市政府签署全面战略合作协议,作为协议的实质性内容之  复合包装是指印刷油墨的薄膜(如BOPP、PET等)通过胶粘剂量、树脂粘合剂的基材所不能国农业机械工业协会理事长高元恩16日说,2007年全国农机工业保持稳定、快速、协调的发还在进行 次性加工和包装之前,流通环节由于腐败导致的食品损耗率高达30%